1993 年 5 月,深圳的初夏已初顯炎熱。太早早地升起,過車間的窗戶灑在地上,形一片片斑駁的影。在冰箱機車間裡,工人們正忙碌地工作著,為出口德國的新一代高效機加生產。
這款新產品採用了創新的高速設計,能夠大大提高製冷效率,是公司的重點專案。然而,就在生產過程中,一個關鍵的技難題卻讓大家頭疼不已——閥片的壽命遠遠達不到設計要求。
“又出現疲勞斷裂了!”質檢員小張指著剛拆解的機,滿臉憂慮地說道。他手中的閥片已經斷裂了幾截,明顯是經過長時間的使用後疲勞損壞的。經過測試,閥片的平均壽命只有 8000 小時,而設計要求的是 小時,這意味著產品的質量無法達到出口標準。
訊息很快傳到了剛從北京材料研究所進修回來的李秀蘭那裡。深知這個問題的嚴重,立即放下手頭的工作,匆匆趕到金相實驗室。
實驗室裡,李秀蘭坐在掃描電鏡前,聚會神地觀察著斷口的形貌。的眉頭皺起,額頭上甚至滲出了一層細汗。經過一番仔細的觀察和分析,李秀蘭終於找到了問題的癥結所在。
“這是閥片材料的高周疲勞強度不足導致的。”李秀蘭站起來,語氣嚴肅地對周圍的同事們說道,“現有的國產彈簧鋼的純淨度達不到高速機的要求,這才導致了閥片在長時間使用後容易疲勞斷裂。”
車間主任齊鐵軍站在車間的一角,手裡握著德國博世公司的技標準檔案,他的眉頭地皺著,面凝重。他仔細地對比著手中的檔案和車間裡正在生產的產品,心中不湧起一憂慮。
“歐洲市場對產品的可靠要求極高,這樣的閥片壽命肯定會導致整機在保修期故障率超標啊!”齊鐵軍喃喃自語道,他的聲音中出一無奈和焦急。
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