然而,試製過程卻並非一帆風順。在第一個星期裡,新材料的型工藝極不穩定,這讓整個技團隊都到十分焦慮。面對這個棘手的問題,他們沒有毫退,而是選擇連續戰了五個晝夜。經過無數次的嘗試和調整,最終過改變固化曲線,功地解決了這一難題。
可還沒等大家鬆口氣,第二個星期又出現了新的狀況——材料的表面質量開始出現波。李秀蘭二話不說,立刻帶著工藝員小王投到張的工藝試驗中。他們反覆嘗試,不斷調整引數,前前後後一共做了三十多次試驗。
在這個過程中,小王的手不幸被化學試劑灼傷,但他並沒有因此而停下手中的工作,依然堅持認真記錄下每一個數據。
最困難的是量產穩定測試。老模工陳師傅起初對新材料持懷疑態度,李秀蘭就耐心講解材料特。當第一批完無瑕的面板下線時,陳師傅激地說:我幹了二十八年模,從沒見過這麼輕又這麼結實的材料!
新材料投使用後效果顯著。面板重量減輕35%,強度提高20%,完全達到超薄設計的要求。更令人驚喜的是,新工藝還將生產效率提高了30%,能耗降低25%。
日本客戶佐藤先生再次驗貨時,對產品品質讚不絕口:這樣的技水平已經超越日本企業!他當場簽訂了技合作協議,並承諾提供更優惠的核心零部件供應。
訊息傳開後,日本其他家電企業也紛紛前來考察。更讓人振的是,東京大學材料系主提出合作,希共同立複合材料研發中心。
在季度總結會上,沈雪梅宣佈:本月新產品重量減輕35%,生產本降低20%,為企業打開了超薄家電新市場。
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