修復工作進到第七天,一個真正的技瓶頸如同預料般出現了,橫亙在所有人面前。
按照最佳化後的方案,需要對“龍宮”損最嚴重的右舷主承力結構進行一場的“骨架移植”手,這意味著必須切割掉嚴重變形和存在裂紋的舊結構,然後焊接上由國急空運來的、預先按照高度三維掃描資料加工好的新型高強度合金鋼加強框架。
這個過程,如同給一個重傷員進行復雜的骨科手,度要求達到了近乎苛刻的程度。每一條焊都必須完無瑕,不能有任何氣孔、夾渣或未熔合等微觀缺陷。因為在未來的深海高環境下,任何一個微小的瑕疵都可能為應力集中的起點,最終導致災難的結構失效。
然而,海上作業環境的惡劣程度遠超陸地車間。儘管已經搭建了相對穩固的維修工棚,但“深藍探索者”號作為一艘船舶,本的輕微搖晃是無法完全消除的。這種持續的、難以預測的晃,對於需要極高穩定的焊接作業來說,幾乎是致命的干擾。
第一個承擔主承力結構焊接任務的是廠裡的另一位七級焊工,姓周,技紮實,經驗富。他深知責任重大,作時全神貫注,額頭上沁滿了細的汗珠。然而,在進行一條長達一米二的關鍵立焊時,船遭遇了一個稍大些的浪湧,產生了眼難以察覺但足以影響作的輕微晃。周師傅的焊槍隨之出現了幾乎不可見的抖。
焊接完後,表面看起來平整,與周圍並無二致。但經過無損探傷檢測,使用的是船上攜帶的行式超聲波探傷儀——螢幕上顯示的波形圖卻揭示出了問題:焊中部出現了一段長約五釐米的區域,部存在集的微小氣孔。
“不行!這段必須全部刨掉,重新焊接!”王海盯著探傷儀螢幕上那刺眼的異常波形,臉瞬間變得鐵青,聲音因為焦急和疲憊而更加嘶啞。
刨掉重焊,不僅僅意味著需要耗費數倍的時間——要先用碳弧氣刨將原有焊徹底清理乾淨,再進行細打磨、嚴格預熱,最後才能重新焊接——更嚴重的是,反覆的熱輸會對周圍的母材造不可逆的熱影響,可能降低其力學效能和抗疲勞強度,為未來的深潛埋下患。
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