1994年11月,深圳的初冬已悄然降臨,空氣中瀰漫著寒意。在冰箱總廠的噴塗車間裡,工人們正張地忙碌著,為即將出口日本的高階鏡面冰箱進行最後的面板理。
這款冰箱採用了創新的鍍層技,使得其表面如鏡面般亮麗,備消費者青睞。然而,在表面理的耐久方面,卻遇到了前所未有的挑戰。
“耐磨測試又沒過!”質檢員小張指著剛下線的面板,滿臉愁容地說道,“經過五千次拭測試,表面已經出現了細微的劃痕。”
訊息迅速傳遍了整個車間,工人們的心都變得沉重起來。這意味著他們之前的努力可能都白費了,而且如果不能及時解決這個問題,這批產品將無法按時付,給公司帶來巨大的損失。
就在這時,剛從日本考察新型塗層技歸來的李秀蘭匆匆趕到了實驗室。深知這款冰箱對於公司的重要,所以一回來就直奔問題現場。
李秀蘭仔細檢查了測試樣品,然後將其放在電子顯微鏡下觀察。經過一番仔細的分析,終於發現了問題的關鍵所在:“這是化層與基材結合強度不足導致的。現有的工藝無法實現分子級別的結合,所以在經過多次拭後,化層就容易落,從而出現劃痕。”
車間主任齊鐵軍看著李秀蘭,眉頭鎖。他對比著日本客戶提供的質量標準,面愈發凝重:“日本市場對產品外觀的耐久要求極高,這樣的質量問題肯定會導致整批產品被退貨。”
就在這個關鍵時刻,日本松下公司的質量總監田中一郎突然來訪,讓所有人都始料未及。當他看到測試結果時,臉變得異常凝重,毫不留地說道:“如果表面度的問題不能得到妥善解決,我們將會毫不猶豫地取消這批價值高達 600 萬元的訂單。”
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